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廢棄菜葉處理廠廢水處理工藝

2024-01-24 16:49:17 4

廢棄菜葉是蔬菜收獲、加工、銷售過程中產(chǎn)生的廢棄物,含有豐富的有機質和N、PK等多種營養(yǎng)元素,具有含水率高、易腐爛等特性,廢棄菜葉腐爛后產(chǎn)生的滲濾液是一種碳、氮和磷含量都較高的廢水。大量廢棄菜葉如果得不到合理處理和處置,則可能在堆放或者填埋過程中產(chǎn)生惡臭和高濃度的滲濾液,對空氣和地下水造成嚴重的污染。

目前,廢棄菜葉處理廠大多采用A/O、A/A/O等處理工藝,這些工藝普遍存在TN去除率偏低、出水難以穩(wěn)定達標的問題。

1、工程概況

云南省某廢棄菜葉處理廠采用破碎+厭氧產(chǎn)沼氣+泥水分離的模式處理廢棄菜葉,處理量為2500t/d,產(chǎn)生廢水2000m3/d。采用A2O2為主體的工藝處理厭氧出水,在保證COD處理效果的同時,強化對氮的脫除。污泥處理采用疊螺脫水機,出水水質滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》(GB/T319622015)C級標準。該廢水處理裝置占地面積6000m2,于2019年底建設完成開始投入運行,總投資為3800萬元。

1.1 設計進、出水水質

廢水處理系統(tǒng)設計進、出水水質見表1

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

1.2 工藝流程

該廢棄菜葉處理項目進水來自厭氧發(fā)酵系統(tǒng)經(jīng)固液分離后的廢水,是一種高濃度有機廢水,COD、SS、氮和磷的濃度非常高,C/N偏低,需要強化對NH+4NTN的去除。本處理工藝設置混凝沉淀和氣浮分離廢水中的SS,同時去除部分TP。針對出水TN要求,選擇A2O2處理流程,通過兩級脫氮保證出水TN穩(wěn)定達標。該廢水的水質和水量季節(jié)性波動較大,需要一套適應性較強的處理工藝。

廢棄菜葉廢水處理流程見圖1。

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2、主要處理單元及設計參數(shù)

2.1 A2O2+MBR生物處理

好氧池根據(jù)已有池體改建,A2O2池體有效容積合計14506m3,其中一級A池有效容積2778m3,一級O池有效容積9878m3,二級A池有效容積1101m3,二級O(MBR膜池)有效容積749m3,設計污泥濃度(MLSS)8000mg/L,污泥負荷為0.14kgCOD/(kgMLSS?d)?;旌弦夯亓鞅葹?/span>810,設有混合液回流泵2(11),單臺回流泵Q=800m3/hH=90kPa、N=37kW。

一級A池及二級A池中安裝潛水攪拌機,其中一級A池分兩格,一級A1安裝2臺,葉輪直徑320mm,轉速740r/min,功率2.2kW;一級A2安裝2臺,葉輪直徑620mm,轉速480r/min,功率10kW;二級A池安裝2臺,葉輪直徑620mm,轉速480r/min,功率5kW。

一級O池中安裝射流曝氣器,某氧轉移效率約25%,曝氣量404m3/min,同時根據(jù)氣水比41選擇射流循環(huán)泵。曝氣風機共5臺,其中1Q=86m3/minP=58.8kPa、N=132kW,另外4(31)Q=106m3/minP=58.8kPa、N=160kW,4臺中2臺風機為變頻電機,轉速由變頻器控制。

在二級O池中安裝內置式MBR膜,膜材質為PVDF,規(guī)格25m2×0.4μm360片,分為6套,單套60片,膜通量最大設計值為0.22m3/(m2?d)。設置3臺膜風機,21備,單臺Q=27m3/min、P=58.8kPa、N=45kW2臺自吸泵(11)作為出水泵,單臺Q=115m3/hH=150kPa、N=11kW2臺污泥回流泵(11),回流比810,單臺泵Q=800m3/h、H=90kPaN=37kW。同時為膜設置獨立的控制系統(tǒng)及加藥清洗系統(tǒng)。

2.2 污泥處理

設計好氧產(chǎn)泥系數(shù)0.2kgMLSS/(kgCOD?d),預處理及好氧處理合計產(chǎn)泥472t/d(含水率為99%),通過污泥脫水后產(chǎn)生含水率為80%的污泥23.6t/d,用無軸螺旋輸送機輸送至小車上外運。

將現(xiàn)有一格池體改造為污泥池,有效容積453m3,池內安裝2臺潛水攪拌機防止污泥沉積,葉輪直徑320mm,轉速740r/min,功率0.75kW。污泥池配2臺螺桿泵(11)作為污泥進料泵,將污泥提升至污泥脫水機,單臺螺桿泵Q=55m3/hH=300kPaN=11kW,變頻控制。

污泥脫水采用1臺疊螺脫水機,主體材質為不銹鋼304,處理量為400600kgDS/h,設備總功率9kW,配獨立控制系統(tǒng),與污泥進料泵、加藥裝置、加藥泵連鎖,配獨立三倉式PAM加藥裝置,制藥量為3000L/h,加藥螺桿泵2(11),單臺Q=5m3/h、H=300kPa、N=2.2kW。

3、工藝運行

廢水處理系統(tǒng)設備安裝完成后進入設備調試和工藝啟動階段,接種污泥取自曲靖某城市污水處理廠的脫水剩余活性污泥,含水率約為81.3%MLVSS/MLSS71%。接種濃度按3000mg/L計算,接種污泥量為240t。進水來自廢棄菜葉厭氧消化后經(jīng)固液分離后的廢水,啟動初始時OCOD控制在1000mg/L以內,采用定量間歇進水,逐步提高系統(tǒng)的處理負荷。

A2O2池兩個缺氧段DO控制在0.5mg/L之內,各個好氧段控制DO1.02.5mg/L。進水與一級O池末端的回流混合液及二級O(膜池)的回流污泥混合后進入一級A池,根據(jù)TN的脫除及A池的DO進行混合液回流量的控制,回流比控制在810。根據(jù)COD、NH+4NTN的負荷調整,通過污泥回流比和排泥量控制AMLSS38g/L,膜池為810g/L。剩余污泥通過疊螺脫水系統(tǒng)脫水后外運處置,污泥含水率為81%83%。

4、結果與討論

4.1 容積負荷變化及污泥濃度控制

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

2所示為系統(tǒng)啟動過程中容積負荷隨時間的變化關系。由于啟動初期出水NH+4N濃度過高,為減少進水帶入系統(tǒng)的NH+4N,控制進水量為300m3/d。當NH+4N濃度降至正常范圍后,隨即提升系統(tǒng)的處理量,將污泥負荷控制在0.050.15kgCOD/(kgMLSS?d)、0.020.04kgNH+4N/(kgMLSS?d)0.040.13kgTN/(kgMLSS?d),經(jīng)過40多天,容積負荷逐步提升到設計值。

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3所示為各處理水量對應的MLSS,污泥負荷的控制通過調整系統(tǒng)的MLSS實現(xiàn),隨著廢水處理量的提升,MLSS也相應提升。此外,由于廢棄菜葉處理有明顯的季節(jié)性,水量隨季節(jié)變化幅度較大,運行時需要根據(jù)水量調整,以滿足不同處理量時的MLSS控制要求。

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在啟動初期池內泡沫和浮渣現(xiàn)象較為嚴重,圖4所示為O池的泡沫和A池的浮渣情況。分析原因可能與接種污泥量偏多,不適應新環(huán)境的污泥死亡較多以及進水SS偏高等因素相關。此外。系統(tǒng)長期在低負荷下運行對泡沫和浮渣的產(chǎn)生也有一定的貢獻。因此,通過控制沉淀和氣浮系統(tǒng)的運行效果、投加消泡劑、投加磷和調整射流曝氣系統(tǒng)等方法消除泡沫對系統(tǒng)正常運行的影響。隨著運行負荷的逐步上升,泡沫和浮渣現(xiàn)象逐步減輕并消除。

4.2 COD的去除效果

5所示為系統(tǒng)進、出水CODCOD去除率的變化情況。

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在運行初期(126),系統(tǒng)進水COD39007400mg/L,出水COD160430mg/L,COD去除率達到90%以上。從第27天開始,對COD去除率逐漸降低,出水COD逐漸升高。在第40天時,出水COD最高達到1000mg/L以上,COD去除率降到70%。分析認為系統(tǒng)運行初期COD去除率較高可能與調試時池內注入了約2/3的地下水以及新接種污泥對污染物的吸附作用相關。此外,為了控制池內NH+4N的濃度,在開始運行的前40天內系統(tǒng)的進水量較少,活性污泥的COD負荷平均不到0.03kg/(kgMLSS?d),這導致微生物長期缺乏營養(yǎng),開始內源呼吸,所以表現(xiàn)為出水COD升高,COD去除率下降。在系統(tǒng)的氨氮去除率升高后,第46天開始逐步提升進水量,并投加了甲醇作為碳源,污泥的COD負荷約達到0.1kg/(kgMLSS?d)。因此從第47天開始系統(tǒng)對COD的去除率逐步恢復,又經(jīng)過25天左右的運行(81),對COD的去除率達到了94%以上,出水COD降至300mg/L以下,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

4.3 NH+4N的去除效果

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6所示為系統(tǒng)進、出水NH+4N濃度和去除率的變化情況??梢钥闯觯到y(tǒng)的進水NH+4N濃度變化較大(9301300mg/L)。在系統(tǒng)運行的前15天內,出水NH+4N逐步上升后趨于平穩(wěn),最高達到了740mg/L,NH+4N去除率較低,平均為40%左右。分析認為運行初期由于系統(tǒng)的污泥齡較短,而硝化菌世代時間較長,增殖較慢,影響了硝化反應的進行。此外,水溫相對較低、pH值較高(8.3),游離氨(FA)的升高也會在一定程度上抑制硝化菌的活性。第38天時,出水NH+4N開始出現(xiàn)降低的趨勢,經(jīng)過7天左右的運行,出水NH+4N逐步降至5mg/L以下,NH+4N去除率逐步上升并穩(wěn)定在99%以上,最高達到99.8%,系統(tǒng)硝化效果良好。

4.4 TN的去除效果

7所示為系統(tǒng)進、出水TN濃度和去除率的變化情況。

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在系統(tǒng)啟動初期(541),由于硝化反應微弱,所以大部分NH+4N沒有轉化為硝酸鹽,導致反硝化效果也相對較差,表現(xiàn)為系統(tǒng)對TN的去除率較低,出水TN濃度較高。隨著系統(tǒng)內硝化作用的加強,NH+4N幾乎全部轉化為硝酸鹽,為硝化反應的進行創(chuàng)造了條件。因此從第4861天,出水TN開始出現(xiàn)緩慢下降的趨勢,系統(tǒng)對TN的去除率也相應地逐步提高。但從第5978天,發(fā)現(xiàn)出水TN穩(wěn)定在200mg/L左右,去除率沒有提升。分析認為與ADO的控制、混合液的回流比以及碳氮比有關。相應地采取控制兩個A段的DO0.5mg/L、適當加大回流比和投加甲醇作為碳源等措施,從第78天開始,出水TN逐步從200mg/L左右降到最低6mg/L,去除率最高時超過99.5%。

4.5 TP的去除效果

由于混凝沉淀和氣浮處理過程對TP有較高的去除效率,所以進入生物處理系統(tǒng)的TP濃度只有510mg/L,經(jīng)過生物處理后出水的TP維持在25mg/L。由于進入生物處理系統(tǒng)COD/TP達到400,考慮碳源增加后系統(tǒng)的COD/TP高達600800,所以系統(tǒng)表現(xiàn)為活性污泥增長緩慢。解決方案:投加磷酸二氫鈉或少量菜葉原汁,系統(tǒng)缺磷的狀況有所好轉,經(jīng)過一段時間的運行,池內的浮渣和泡沫問題基本消除。

5、運行費用

廢水處理系統(tǒng)的運行費用主要包括藥劑費、電費、水費、人工費、在線監(jiān)測委托費、排污費、設備維修費等。

①藥劑費:PAC單價為2/kg,用量為1.94kg/m3,費用為3.88/m3;PAM單價為28/kg,用量為0.06kg/m3,費用為1.68/m3;消泡劑單價為3/kg,用量為0.08kg/m3,費用為0.24/m3;化驗藥劑費為4400/月,折合0.073/m3(處理水量按2000m3/d);碳源(甲醇)單價為3.5/kg,用量為2.1kg/m3,費用為7.35/m3。

②電費:電價為0.85/(kW?h),用量為23500kW?h/d,費用為9.99/m3。

③水費:單價為3.5/m3,用量為35m3/d,費用為0.061/m3

④人工費:主管1人,操作工9人,化驗工1人,主管8000/月,其余人員5500/月,折合1.11/m3

⑤委托在線監(jiān)測費:235000/a,折合0.33/m3。

⑥排污費:2.7/m3

⑦設備維修費:300/d,折合0.15/m3。以上合計為27.564/m3。

6、結論

①采用A2O2工藝處理廢棄菜葉厭氧處理出水,對COD的去除率達到90%以上,出水COD300mg/L;對NH+4N的去除率達到99%以上,出水NH+4N10mg/L;對TN的去除率達到97%以上,出水TN45mg/L;對TP的去除率達到90%以上,出水TP5mg/L,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

②當廢水水量和水質發(fā)生變化時,需相應調整系統(tǒng)內MLSS,保證微生物的負荷在合理范圍內。(來源:無錫馬盛環(huán)境能源科技有限公司,江南大學環(huán)境與土木工程)

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