垃圾滲濾處理兩級(jí)AO+內(nèi)置式超濾+兩級(jí)納濾技術(shù)
天津某垃圾填埋場(chǎng)于2005年建成并投入使用,整個(gè)場(chǎng)區(qū)占地約66.67hm2,分為管理區(qū)和填埋庫(kù)區(qū)。填埋庫(kù)區(qū)共分兩期建設(shè),一期庫(kù)區(qū)占地約20.35×104m2,有效庫(kù)容為400×104m3,2018年底已達(dá)到使用壽命進(jìn)行封場(chǎng)覆蓋;二期庫(kù)區(qū)占地約22.58×104m2,于2019年建成并投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)垃圾填埋規(guī)模為1800t/d。填埋場(chǎng)原有一座滲濾液處理站,處理規(guī)模為150m3/d,采用生物轉(zhuǎn)盤(pán)+納濾+反滲透處理工藝,出水水質(zhì)達(dá)到《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889―2008)中的表2排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著二期填埋庫(kù)區(qū)的啟用,面對(duì)日益增加的垃圾量及滲濾液量,原有滲濾液處理站的處理規(guī)模難以滿足要求,因此有關(guān)部門(mén)決定擴(kuò)建該垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理站。
1、設(shè)計(jì)規(guī)模
根據(jù)《生活垃圾滲瀝液處理技術(shù)導(dǎo)則》(RISN―TG023―2016)要求,生活垃圾填埋場(chǎng)滲瀝液產(chǎn)生量宜采用《生活垃圾衛(wèi)生填埋處理技術(shù)規(guī)范》(GB50869―2013)規(guī)定的經(jīng)驗(yàn)公式法(浸出系數(shù)法)進(jìn)行計(jì)算。同時(shí),滲濾液處理規(guī)模還應(yīng)綜合考慮滲濾液產(chǎn)量、調(diào)節(jié)池容積、填埋運(yùn)行情況、氣候條件、垃圾降解程度等因素。按照上述浸出系數(shù)法計(jì)算并考慮一定安全系數(shù),該垃圾填埋場(chǎng)滲濾液總處理規(guī)模為850m3/d,現(xiàn)有垃圾滲濾液處理設(shè)施處理規(guī)模為150m3/d,故確定本次滲濾液處理擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)規(guī)模為700m3/d。
2、設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)
本工程處理的滲濾液主要為一期庫(kù)區(qū)產(chǎn)生的老齡滲濾液以及新建二期庫(kù)區(qū)產(chǎn)生的新鮮滲濾液。根據(jù)運(yùn)行單位提供的現(xiàn)有滲濾液處理站進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)及同類型滲濾液處理項(xiàng)目的設(shè)計(jì)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),確定初期按照新老滲濾液配比為1∶1的模式運(yùn)行,待老齡滲濾液總量減少之后,適當(dāng)增加新鮮滲濾液比例。設(shè)計(jì)出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889―2008)中表2對(duì)一般地區(qū)的排放要求。
具體設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。
3、處理工藝
3.1 工藝選擇
垃圾滲濾液具有污染物種類多、成分復(fù)雜、水質(zhì)水量波動(dòng)大等特點(diǎn),目前滲濾液處理采用生化處理+深度處理的工藝路線最為普遍。生化處理工藝包括厭氧法、好氧法等,應(yīng)用較多的是MBR工藝,處理對(duì)象主要是滲濾液中的有機(jī)污染物及氨氮等。深度處理工藝包括納濾、反滲透、高級(jí)氧化等,應(yīng)用較多的為納濾、反滲透膜法,處理對(duì)象主要是滲濾液中的懸浮物、溶解物和膠體等。
采用膜法深度處理,出水水質(zhì)好,可保證系統(tǒng)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),但是產(chǎn)生的膜濃縮液處置一直是滲濾液處理領(lǐng)域的難題。反滲透濃縮液因其鹽分濃度高、可生化性差,目前除了回灌填埋場(chǎng)、回噴焚燒爐處置,只有蒸發(fā)工藝尚算可行。近幾年也有一些垃圾滲濾液膜深度處理后產(chǎn)生的濃縮液采用蒸發(fā)處理的工程案例,但因其系統(tǒng)能耗大,且存在設(shè)備結(jié)垢嚴(yán)重、清洗頻繁、不能連續(xù)可靠運(yùn)行等問(wèn)題,故沒(méi)有得到大面積推廣應(yīng)用。而對(duì)于納濾濃縮液,在通過(guò)強(qiáng)氧化劑氧化后,能夠降低有機(jī)污染物含量,改善其可生化性以滿足條件回流至滲濾液生化處理池前端,故對(duì)納濾濃縮液采用高級(jí)氧化工藝進(jìn)行處理后回流至生化系統(tǒng),是目前解決納濾濃縮液的一種可行有效的處理方式。
綜上所述,參考同類工程運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),確定本工程滲濾液采用兩級(jí)AO+內(nèi)置式超濾+兩級(jí)納濾處理工藝,一級(jí)納濾濃縮液采用芬頓高級(jí)氧化處理工藝,二級(jí)納濾濃縮液則直接回流至超濾出水池,工藝流程見(jiàn)圖1。
3.2 工藝流程
新老滲濾液按照設(shè)計(jì)配比進(jìn)入填埋場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)狀鋼混調(diào)節(jié)池,經(jīng)提升后首先進(jìn)入均衡池,與其他回流污水混合、均質(zhì)后進(jìn)入硝化反硝化池。采用反硝化前置、硝化后置的形式,可以充分利用進(jìn)水中的碳源進(jìn)行反硝化反應(yīng),同時(shí)減少硝化池中用于降解有機(jī)污染物所需的氧量。采用二級(jí)硝化反硝化,當(dāng)一級(jí)反硝化和硝化脫氮不完全時(shí),殘留的氨氮、硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮可在二級(jí)反硝化和硝化反應(yīng)池中進(jìn)一步反應(yīng),從而保障脫氮完全和出水總氮達(dá)標(biāo)。
二級(jí)生化出水進(jìn)入MBR膜池,超濾膜組件置于膜池內(nèi),采用PTFE(聚四氟乙烯)中空纖維膜。污水進(jìn)入膜反應(yīng)器后,大部分污染物被降解,污水在抽吸泵或水頭差的作用下進(jìn)入超濾出水池,剩余污泥則進(jìn)入生化污泥脫水系統(tǒng),脫水濾液回流至均衡池,泥餅填埋處置。內(nèi)置式超濾膜利用曝氣時(shí)氣液向上的剪切力來(lái)實(shí)現(xiàn)膜表面的錯(cuò)流效果,減少對(duì)膜的污染。與外置式超濾膜相比,內(nèi)置式超濾膜的最大優(yōu)點(diǎn)是運(yùn)行能耗低,節(jié)省運(yùn)行成本。
超濾膜池出水在抽吸泵作用下排入超濾出水池,再進(jìn)入后續(xù)深度處理系統(tǒng)。垃圾滲濾液常見(jiàn)的深度處理多采用納濾/反滲透膜工藝,但反滲透膜產(chǎn)生的濃縮液較難處置。本工程深度處理采用二級(jí)納濾處理工藝,一級(jí)納濾系統(tǒng)清液得率80%,濃縮液進(jìn)入濃縮液處理系統(tǒng)后出水回流至均衡池,清液則進(jìn)入二級(jí)納濾進(jìn)一步去除殘余污染物;二級(jí)納濾系統(tǒng)清液得率85%,出水進(jìn)入清水池經(jīng)檢測(cè)達(dá)標(biāo)后直接排放,濃縮液則回流至超濾出水池。
本工程納濾濃縮液采用兩級(jí)芬頓高級(jí)氧化工藝處理。濃縮液經(jīng)過(guò)一級(jí)芬頓氧化反應(yīng)處理后,COD和色度大幅降低,BOD5/COD比值增大,濃縮液可生化性提高。出水再經(jīng)過(guò)二級(jí)芬頓氧化絮凝沉淀,基本上可以滿足COD去除率不低于40%的要求,保證出水BOD5/COD的比值不低于0.2。濃縮液經(jīng)過(guò)兩級(jí)芬頓氧化反應(yīng)處理后,出水回流至均衡池。系統(tǒng)產(chǎn)生的化學(xué)污泥進(jìn)入化學(xué)污泥脫水系統(tǒng),脫水濾液回流至一級(jí)芬頓反應(yīng)池,泥餅填埋處置。
3.3 主要單元設(shè)計(jì)參數(shù)
①調(diào)節(jié)池(現(xiàn)有)
填埋場(chǎng)現(xiàn)有鋼混調(diào)節(jié)池1座,尺寸為50m×38m×3.5m,調(diào)節(jié)池旁設(shè)置3臺(tái)二期滲濾液處理進(jìn)水提升泵,Q=20m3/h,H=200kPa,N=5kW,2用1備。
②生化系統(tǒng)
生化系統(tǒng)建(構(gòu))筑物包括均衡池、一級(jí)反硝化池、一級(jí)硝化池、二級(jí)反硝化池、二級(jí)硝化池、內(nèi)置超濾膜池及酸/堿洗池、超濾出水池、輔助用房。參考同類型工程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),兩級(jí)硝化反硝化池設(shè)計(jì)中20℃脫氮速率Kde(20)取0.06kgNO3--N/(kgMLSS?d)、水溫取25℃、MLSS取15g/L、污泥總產(chǎn)率系數(shù)取0.3kgVSS/kgBOD5、MLVSS/MLSS取0.75、好氧區(qū)污泥齡取25d、去除單位COD需氧量取1.4kgO2/kgCOD、曝氣器氧轉(zhuǎn)移效率取0.25。生化池設(shè)計(jì)尺寸見(jiàn)表2。
表2中水池合建為生化池,沿生化池兩側(cè)分別設(shè)置輔助用房各一座,主要放置射流泵、內(nèi)回流泵、冷卻水泵及冷卻污泥泵、換熱器、碳源儲(chǔ)罐等設(shè)備。設(shè)備參數(shù):一級(jí)硝化射流泵6臺(tái),Q=560m3/h、H=130kPa、N=30kW;二級(jí)硝化射流泵2臺(tái),Q=150m3/h、H=130kPa、N=11kW;內(nèi)回流泵4臺(tái)(2用2備),Q=525m3/h、H=130kPa、N=30kW;冷卻水泵2臺(tái),Q=400m3/h、H=150kPa、N=30kW;污水冷卻泵2臺(tái),Q=400m3/h、H=150kPa、N=30kW;板式換熱器2臺(tái),換熱量2000kW。
③納濾系統(tǒng)
本工程深度處理設(shè)施為兩級(jí)納濾系統(tǒng),均采用聚酰胺復(fù)合膜,單支膜面積37m2。一級(jí)納濾設(shè)置72支,膜通量約為12L/(m2?h),清液得率80%;二級(jí)納濾設(shè)置60支,膜通量約為15L/(m2?h),清液得率85%。納濾系統(tǒng)集成裝置及配套進(jìn)水泵、清洗加藥泵和生化鼓風(fēng)機(jī)、超濾膜清洗/反洗設(shè)備等均放置在綜合處理間。主要設(shè)備參數(shù):生化磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)3臺(tái)(2用1備),Q=120~140m3/min、P=70kPa、N=200kW;超濾膜吹掃羅茨鼓風(fēng)機(jī)3臺(tái)(2用1備),Q=12.5m3/min、P=5kPa、N=18.5kW;超濾反沖洗水泵2臺(tái),Q=20m3/h、H=100kPa、N=1.5kW;超濾清洗水泵2臺(tái),Q=10m3/h、H=100kPa、N=0.55kW;一級(jí)納濾進(jìn)水泵4臺(tái)(3用1備),Q=20m3/h、H=400kPa、N=5.5kW;一級(jí)納濾高壓泵3臺(tái),Q=25m3/h、H=1.5MPa、N=15kW;一級(jí)納濾循環(huán)泵9臺(tái),Q=30m3/h、H=350kPa、N=5.5kW;二級(jí)納濾進(jìn)水泵3臺(tái)(2用1備),Q=25m3/h、H=400kPa、N=5.5kW;二級(jí)納濾高壓泵2臺(tái),Q=20m3/h、H=1.2MPa、N=11kW;二級(jí)納濾循環(huán)泵4臺(tái),Q=30m3/h、H=350kPa、N=5.5kW;濃縮液提升泵3臺(tái)(2用1備),Q=15m3/h、H=120kPa、N=1.5kW。
④納濾濃縮液處理系統(tǒng)
納濾濃縮液采用兩級(jí)芬頓高級(jí)氧化工藝處理,設(shè)計(jì)Fenton組合水池1座。設(shè)計(jì)兩級(jí)Fenton反應(yīng)沉淀池,尺寸見(jiàn)表3。
Fenton組合水池及配套設(shè)備與污泥脫水設(shè)備均設(shè)置在污泥脫水及濃縮液處理間內(nèi)。濃縮液處理系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù):一/二級(jí)芬頓循環(huán)泵,Q=15m3/h、H=160kPa、N=1.5kW,每級(jí)2臺(tái)(1用1備);一/二級(jí)芬頓排泥泵,Q=20m3/h、H=150kPa、N=2.2kW,每級(jí)2臺(tái)(1用1備);芬頓催化塔2座,?1.2m×6.0m;出水提升泵2臺(tái)(1用1備),Q=15m3/h、H=160kPa、N=1.5kW。
⑤污泥脫水系統(tǒng)
本工程需處理的污泥由兩部分組成,即生化系統(tǒng)產(chǎn)生的生化污泥和濃縮液處理系統(tǒng)產(chǎn)生的化學(xué)污泥。由于兩種污泥性質(zhì)不同,分別經(jīng)濃縮壓濾脫水后含水率達(dá)到60%,生化污泥脫水濾液回流至均衡池,化學(xué)污泥脫水濾液回流至一級(jí)Fenton反應(yīng)池,泥餅填埋處置。主要設(shè)備參數(shù):生化污泥進(jìn)料泵2臺(tái),Q=25m3/h、H=1.2~1.40MPa、N=18.5kW;化學(xué)污泥進(jìn)料泵1臺(tái),Q=10m3/h、H=1.2~1.40MPa、N=11kW;濃縮機(jī)進(jìn)泥泵4臺(tái)(2用2備),Q=50m3/h、H=300kPa、N=11kW;帶式濃縮機(jī)2臺(tái),處理量40~50m3/h;生化污泥板框壓濾機(jī)2臺(tái),過(guò)濾面積200m2;化學(xué)污泥板框壓濾機(jī)1臺(tái),過(guò)濾面積80m2;生化污泥壓榨泵2臺(tái),Q=8m3/h、H=1.48MPa、N=5.5kW;化學(xué)污泥壓榨泵1臺(tái),Q=2m3/h、H=1.62MPa、N=2.2kW。
4、處理效果
本工程于2020年7月竣工,目前已連續(xù)運(yùn)行16個(gè)月。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,由于新鮮滲濾液不足,導(dǎo)致系統(tǒng)實(shí)際進(jìn)水COD、氨氮及總氮值偏低,通過(guò)投加碳源乙酸鈉提高C/N比,系統(tǒng)各項(xiàng)出水水質(zhì)均能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。每日實(shí)際處理污水量平均值為704m3,COD、NH3-N、TN及TP總?cè)コ史謩e達(dá)到99.3%、99.9%、99.0%、92.3%,各工段實(shí)際處理效果見(jiàn)表4。
5、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
本擴(kuò)建工程滲濾液處理規(guī)模為700m3/d,工程占地5570.05m2,總建筑面積3868.5m2。工程總投資9471.68萬(wàn)元,其中土建工程費(fèi)3694.75萬(wàn)元,設(shè)備安裝費(fèi)4316.26萬(wàn)元;單位處理成本約117.23元/m3,其中電費(fèi)約40.35元/m3、水費(fèi)約0.64元/m3、藥劑費(fèi)約58.7元/m3。
6、結(jié)語(yǔ)
本工程采用兩級(jí)AO+內(nèi)置式超濾+兩級(jí)納濾工藝處理垃圾填埋場(chǎng)滲濾液,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,自動(dòng)化程度高,出水水質(zhì)滿足《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889―2008)中表2的排放要求,其中COD、NH3-N、TN及TP總?cè)コ史謩e為99.3%、99.9%、99.0%、92.3%。采用芬頓高級(jí)氧化工藝處理納濾濃縮液,為同類項(xiàng)目膜濃縮液的處置提供了借鑒。本項(xiàng)目解決了該垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理能力不足的問(wèn)題,具有良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。(來(lái)源:湖北省城建設(shè)計(jì)院股份有限公司天津分公司,中城院<北京>環(huán)境科技有限公司天津分公司)